沙钢永兴公司烧结车间外加燃料工艺攻关成效显著
来源:沙钢永兴 编辑:管理员
2026年04月20日 09:36
烧结固体燃料消耗占工序能耗80%以上,是降本减碳的核心突破口,长期以来,沙钢永兴公司炼铁厂烧结车间沿用燃料一次配加工艺,燃料分布不均、燃烧不充分、配比偏高等问题制约生产提质增效。近日,该车间负责人曹春芳牵头成立创新攻关小组,成功落地烧结外加燃料新工艺,实现节能、降本、降碳三重成效,为烧结绿色高效生产开辟了新路径。
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此前在一次配加模式下,燃料在混合料中“裹内藏外”,料层上下热量失衡,上部缺热、下部过烧,细粒燃料被包裹导致氧接触不足,残碳偏高。为保证质量提高总配比后,又陷入“能耗高、成本高、效率低”的循环。攻关小组直面痛点,锚定“燃料外裹、充分燃烧、精准配加”方向,开启技术攻坚。设备改造方面,团队精准选址,在混合机出料至制粒机进料段,完成外加燃料给料、输送、布料、混匀一体化装置安装,构建独立高效的二次燃料供给体系,为工艺落地筑牢硬件支撑。在工艺优化方面,联合多岗位骨干反复试验,确定燃料粒度分级、配比比例、加入点位、给料速度等关键参数,统一跨岗位操作标准,实现工艺闭环管控。在质量管控方面,建立专项操作标准,严守烧结矿转鼓强度底线,确保质量不降、燃耗最低。
新工艺实施后,改变了燃料分布形态,混合料外层均匀裹碳,大幅扩大碳氧接触面积,优化固体碳燃烧动力学条件,提升了燃烧效率。运行数据显示,固体燃料消耗降低2kg/t以上,烧结矿转鼓强度保持并优于原有水平, 经测算,该工艺可实现年效益300万元以上。同时,燃烧更充分、热量更均衡,有效改善烧结矿内部结构,减少残碳与热能浪费,实现绿色生产与经济效益双赢。
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未来,沙钢永兴公司将持续聚焦节能降碳、提质增效,深耕工艺优化与技术创新,不断挖掘降本潜力,努力打造绿色低碳精品钢基地。
文图 | 李爱国 李俊珂
编辑 | 樊梦琦